引言
某化工廠反應釜攪拌軸運行中經常出現異常現象,每次都需停車檢修,嚴重影響了生產線的正常運行
原結構分析
原攪拌結構如圖1所示,釜底配有底軸承座,為滑動摩擦副結構。軸上裝有5組槳葉,上面4組與軸為過渡配合,采用緊定螺釘防松,較下面漿葉為哈夫結構。使用過程中存在以下問題:(1)上面4組槳葉易脫落下滑,緊定螺釘防松結構易失效(2)槳葉脫落下滑,釜內介質為環氧乙烷,運行時兩組槳葉相互摩擦易產生火花,有嚴重的安全隱患(3)攪拌軸軸頭磨損嚴重,使用壽命短,整根軸維修成本高(4)上面4組槳葉內孔尺寸一致,不方便裝配。
針對性結構改造
解決裝配難題
由于上端4組槳葉輪轂內孔原尺寸一致,且與軸均為過渡配。槳葉從軸頭推至安裝位置較大一組槳葉達 4m之多,安裝非常困難,改造后將軸與槳葉輪轂安裝尺寸從軸頭端一次增大0.1mm,形成“倒金字塔”狀,改造后大幅度減少了安裝難度。
解決槳葉脫落問題
原漿葉輪轂與軸采用的緊定螺釘防松機構經常失效,導致整組槳葉滑落,有嚴重安全隱患問題,為此筆者選用來鉤頭鍵防松的結構,如圖2所示。
解決軸頭磨損,維修成本高問題
受反應釜本身一不良因素限制,釜底軸承座中滑動軸承套使用壽命較短,實際運行中難免造成攪拌軸軸頭磨損加劇。改造前每次磨損后都需吊出整根軸進行修復,嚴重影響生產,整體維修成本比較高。為了解決此類問題,筆者將整根軸在軸頭處分成兩段(如圖3所示),軸頭磨損后可直接更換。
改造后薄弱部位強度、剛度校核:電機傳速功率N= 22kW,攪拌轉速n=184rad/min,[T]=108MPa,[θ]=(0.5~ 1.0)/m,薄弱環節外徑D=80mm,內徑d=60mm,長度L=80mm。
強度校核Mx=9549×N/n=1141.7N/m Tmax=Mx/Wp
其中:Wp=π(D4-d4)/16D=6.8722×10-5m3
則Tmax=16.6MPa,Tmax<<[T]=108MPa
若同一界面位置上開有兩個鍵槽或淺孔時,按一般的經驗軸徑應按計算增大7%-10%,若軸上沿徑向開對銷孔,孔徑/軸徑=0.05-0.25時,軸徑應按計算直徑增大15%以上,綜上,考慮對開鍵槽和開孔兩個因素,該軸的強度也是滿足生產需求的。
同樣考慮對開鍵槽和開孔兩個因素,軸的剛度也是滿足實際運用需求的。
結語
反應釜攪拌軸經改造投入使用以來,運行平穩,軸頭備件充足,較大程度地保證了反應釜的穩定運行,在該設備的結構改進過程中,在滿足生產工藝的前提下,充分考慮了降低成率,提高生產效率,徹底改掉了原結構的缺陷等。